Sistemas de accionamiento mecatrónicos en Coca-Cola HBC Austria

  • Línea de transporte con MOVIGEAR® en Coca-Cola HBC Austria GmbH

    Con 40 accionamientos mecatrónicos MOVIGEAR®, el funcionamiento de la planta de embotellado de Viena reduce los costos de energía. Además, gracias a la tecnología SNI, reduce el esfuerzo de instalación.

La reducción de las emisiones de CO2 y la disminución de los costos de energía son prioridades para la planta de embotellado de bebidas gaseosas. En el transporte de botellas y unidades de embalaje de PET, los sistemas de accionamiento MOVIGEAR® garantizan una eficiencia energética sorprendentemente alta.

Coca-Cola HBC Austria GmbH reduce el consumo de energía en un 75 % con MOVIGEAR®

¿Cómo llega la Coca Cola a la botella?
¿Cómo llega la Coca Cola a la botella?

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¿Cómo llega la Coca Cola a la botella?

La mejora de la sostenibilidad y la reducción significativa de la huella de CO2en la producción son el centro de la política empresarial del Grupo Coca-Cola. Las plantas de producción y embotellado de todo el mundo se ven así en la obligación de alcanzar este objetivo climático. También Coca-Cola HBC Austria GmbH, en la capital austriaca, Viena, se enfrenta a este requisito y moderniza sus instalaciones en consecuencia.

Con la promesa de ahorrar hasta un 50 % de energía gracias a la innovadora mecatrónica en la ingeniería de accionamiento, SEW-EURODRIVE recibió a finales de 2009 el encargo de modernizar la línea de transporte 2a. En el tramo que va desde la envasadora (shrinkpacker) hasta el paletizador, la planta procesa botellas de PET con una cantidad de llenado de 0,5 a 2,5 litros.

Entretanto, nuestro cliente ha visto superadas sus expectativas: gracias al uso sistemático de nuestra tecnología de accionamiento mecatrónica, de una eficiencia energética sin precedentes en el mercado, y a otras medidas, el consumo de energía de la línea de transporte se ha reducido en un 75 %.

Las mediciones realizadas por Wien Energie GmbH lo demuestran. Desde el principio, el proveedor de electricidad ha participado en la renovación completa con cálculos detallados del consumo de energía. Los resultados, determinados de forma independiente, hablan por sí mismos:

  • Ahorro energético total de alrededor del 75 % en comparación con la tecnología de accionamiento y control anterior
  • Reducción de CO2de alrededor de 41 000 kg/año (en relación con el balance de CO2de Austria, que es comparativamente positivo para Europa)

La mejor eficiencia energética posible y el bajo esfuerzo de instalación reducen los costos

Gracias al uso de MOVIGEAR®®, Coca-Cola HBC reduce significativamente sus costos de sistema de accionamiento. Esto no solo se debe al extraordinario ahorro energético del 75 %. El suministro de energía y la comunicación a través de la tecnología SNI (Single Line Network Installation) también contribuyen a la reducción de costos.

La tecnología SNI permite el suministro de energía y la transmisión de comunicaciones a través de un único cable blindado. De este modo, el operador de la planta reduce el número de componentes necesarios y disminuye considerablemente el esfuerzo de instalación.

Reconstrucción completa de la ingeniería de accionamiento en solo 3 días

Esto benefició al equipo de reconversión de la planta de embotellado. Los técnicos realizaron la reconversión mecánica de la planta durante un fin de semana prolongado, desde la madrugada del viernes hasta la noche del domingo. En este breve lapso de tiempo, retiraron los antiguos accionamientos junto con el cableado, montaron mecánicamente los nuevos accionamientos, los instalaron eléctricamente y los pusieron en funcionamiento. Ya el lunes por la mañana, la producción pudo reiniciarse en Coca-Cola HBC.

Amortización de la inversión en el primer año

Gracias a esta notable contribución a la reducción de los costos totales y operativos, la inversión en la modernización de la planta se amortizó en menos de un año para la empresa embotelladora. Este resultado de eficiencia, óptimo en todos los aspectos, y otras ventajas son posibles gracias a:

  • 40 MOVIGEAR® de la clase de eficiencia energética IE4 con tecnología SNI (Single Line Network Installation)
  • Medidas complementarias en el control, p. ej., optimización de la velocidad y mejor desactivación en caso de atasco gracias al PROFIBUS integrado
  • Principio SNI (Single Line Network Installation): un solo cable para la transmisión de energía e información
  • Planificación y diseño simplificados de la instalación gracias a la reducción del número de componentes necesarios
  • Alto índice de protección IP
  • Resistencia comprobada frente a los productos de limpieza habituales
  • Diseño higiénico para aplicaciones en el sector de la higiene
  • Sin remolino de aire, suciedad o gérmenes
Ahorro energético del 75 % gracias a MOVIGEAR® con tecnología SNI

Requisitos del cliente

En la modernización de la línea de transporte, el ahorro de energía y la reducción de CO2eran los objetivos principales.

Nuestra solución

Gracias a la nueva ingeniería de accionamiento mecatrónico conMOVIGEAR®y tecnología SNI, Coca-Cola HBC pudo superar con creces el objetivo fijado: con un ahorro energético del 75 %, la inversión se amortizó en solo un año.

Cita de Erwin Langela, director de la cadena de suministro de Coca-Cola HBC Austria GmbH, 2010

Uso de MOVIGEAR®

Aquí en Viena hemos buscado muchas opciones para reducir la huella de CO2. Hoy puedo decir que hemos logrado un ahorro energético del 75 % con esta tecnología. ...

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Cita: Albert Dechant, Soluciones de eficiencia energética, Wien Energie GmbH

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